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  2. 第3811期   20221122
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聆听精神最强音弹奏决胜沖锋曲

——中航西飞复合材料厂以实际行动落实党的二十大精神

刘小虎
  2022年,中航西飞复合材料厂面对型号繁多、批产量大的科研生产现状,以党建为引领推动复合材料厂高质发展,将“创新第一动力”作为复合材料高效发展的决胜之要,深入贯彻落实党的二十大精神,持续强化科技引领和生产管控,齐心弹奏决胜全年任务冲锋曲,谱写复材产业发展“双新”新篇章。
   
  技术引领把方向 解决难题抓新机
为了保证全年科研生产任务高质量完成,复合材料制造技术研究所以型号需求为指引,持续探索“复材+X”的技术创新新模式。
  面对产品大尺寸的制造难题,复合材料厂复材制造技术研究所打破专业壁垒,形成以“复材尾翼壁板联合研究”的组合式多专业交叉研究团队。但研制道路并非一帆风顺,研制伊始,联合研究团队成员便遇见了“拦路虎”——产品尺寸增大,但制造精度要求不降反升。
  “20米级的大尺寸机翼壁板我们都干出来了,这还能把我们难住?”研制团队成员张亮信心满满地说道:“制造精度我们肯定能保证!”但研制历程绝非这么简单,由于产品刚性变形显著,很难精准确定比对的基准,整体测量精度难以保证。
  联合研发团队对原有的大尺寸产品制造技术研究路径、成果统筹、借鉴、联合,以何靓博士牵头,搭建复合材料结构固化热一体化—力耦合固化模拟计算平台,通过模拟仿真,计算模拟结果是否在精度范围之内,但根据仿真结果来看,制造精度已经“失控”,但为什么会出现这种情况呢?众人愁眉不展,远没有刚开始的轻松之感,气氛开始压抑。
  “大家别灰心,只要我们耐心不放弃,总能找到解决的办法,”张亮拍了拍何靓博士肩膀。听闻此言,何靓眼前一亮,“对呀,水滴积攒都可以穿石,那么制造精度超差的原因会不会是一样的道理呢,因为测量误差层层累积而导致?”但模拟仿真难以解决这个难题,看来只能实践出结果了。
  生产管控保落实 紧锣密鼓开新局复
合材料厂新研单元“乘风破浪”党员先锋队充分发力,迅速召开紧急会议,确定制造方案的可行性之后,便开始付诸行动。但看着眼前长达10多米、重达近10吨的工装,众人不禁露出愁容,如此大的工装想要放置到合适的投影位置,需要耗费大量的人力物力,只得向其他单元“求援”。经过单元之间的通力合作,第一道难题突破了,但考验却没有结束。
  由于产品尺寸较大,其铺贴料片也呈现出尺寸大、层数多的特点,如何才能防止在铺贴过程中大料片不混乱、小料片不丢失,并且在如此繁杂的铺贴下,不会出现夹杂的现象呢?新研单元副单元长张鹏清楚地认识到,想要沿用老方法、老经验来干这新零件的方法肯定是行不通的。
  “是否可以采用专人来负责料片管理?”壁板铺贴二班班长李力小声嘀咕着,“每个人负责固定的几个料片能不能避免这个问题。”
  “但料片如此之多,需要数量庞大的队伍管理这些料片,会造成人力浪费。”作为经验丰富的老师傅,芦彬一语中的,“我有一个想法,为什么不采用边铺贴边下料的方法呢?”闻言,众人眼前一亮,以往大家都认为必须先下料,再铺贴,但都没有想过两者可以同步进行。事实证明,面对新零件是需要新方法来开新局的,边下料边铺贴的方法充分避免了料片混乱这个难题。
  “乘风破浪”党员先锋队开始紧锣密鼓、井然有序地进行尾翼壁板零件加工,铺贴、冷抽、接偶、制袋、固化,终于到了见证结果的时候了,技术团队成员都屏息凝视,等待着测量结果。
  何靓拿着测量结果,同理论精度进行比对后,转身锁着眉头看向众人,“经过比对,我们成功啦!”众人闻言,先是一愣,兴奋之情立刻涌上心间。
  该产品的成功制造,为复合材料厂壁板类零件的加工增添了宝贵的经验,加速了复合材料厂冲刺全年任务目标的进程。全体党员承诺践诺、通力合作,共同奏响决胜全年任务冲锋曲,为决胜“十四五”夯实科研生产基础。