“疫”不容辞 逆风而上 2020-04-10 

  

倪芊芊

“战胜了疫情、完成了型号,我悬着的心终于可以放下了!”航空工业川西机器某重点型号产品顺利攻关,取得突破性进展,军品制造分厂装配组组长王忠林难掩心中喜悦。

该型号产品从初样制造到定型产出,项目团队完全是自行摸索、从零开始。项目初期,没有专用厂房,不怕,可以改造。在短时间内,新的装配区、焊接间、探伤间等改造完成;没有专用定型工装,不怕,可以制造。工艺人员和一线技师密切协作,环形抱箍、内衬环、定位架、等数十套工装“应运而生”;没有专业的自动焊接技术,不怕,可以学习。通过不断地钻研与练习,技术人员的焊接水平得到较大提高……

凡做事,将成功之时,其困难最甚。就在大家以为看到希望的时候,突发的新冠肺炎疫情来势汹汹,一“罩”难求、资源保障、人员安排等困难让攻关之路变得更加崎岖坎坷。难道就这样放弃?王忠林不甘心,他给组员发了这样一条微信:“大家都知道这个产品有多重要,时间一刻也耽误不得,生产进度绝对不能拖!分厂还有些库存的口罩可应急,大家尽量循环使用,顶过这阵子再说!”大家在群里表示愿意服从安排、扛起责任。

正月初三,攻关小组全部到位。他们把一摞摞资料翻出来查阅,仔细测量各零组件焊接前后的尺寸,认真对比分析其变形量范围和规律,调整加工参数,制造并使用专用工装,在无数次地失败后终于克服了吊耳安装尺寸不一致性的问题。

可还有一个最难解决的问题就是给产品筒体内部焊缝涂胶、打磨以及工装固定。在密闭空间内涂胶会释放出毒气,对人体有一定程度的伤害。任务当前,为争取宝贵的时间,大家轮流蜷缩着身体,钻进狭窄的筒体内进行焊缝和涂胶,由于段博铭经常在筒体内工作,长期保持扭曲性动作,才二十多岁的他就患上了较严重的腰肌劳损,但他总笑着说“没事儿,不打紧的”。

作业过程中任何一个步骤出现疏漏,对产品来说都是毁灭性的,但他们顶住了疫情和科研生产的压力,按时完成了任务。产品不仅达到了技术整改要求,而且外形质量得到较大提升,焊缝质量合格率达90%以上。在这段特殊的日子里,他们努力克服疫情带来的困难,默默地战斗在生产一线,尽自己最大的力量,把“不可能”变成“可能”,终于实现逆“风”飞翔。