精益提升只有“起点” 2023-03-24 

  

严海蓬
  近期,航空工业庆安19厂相继收到中国商飞公司、赛峰公司、上飞公司等多家用户的感谢信,在满足小批量、多品种,订单持续增长的需求下,用户对19厂高效交付所做出的努力表示高度肯定,这都得益于精益改进的持续拉动。
  技术达人创新提效
2023年,持续改进、精益高效是19厂既定目标,全体职工正在脚踏实地奋斗,把目标化为实景。
  为人谦和有礼,处事稳重低调,给大家的直观感觉就是技术男形象,刘壮壮是技术室骨干,主要负责民机产品工艺编制、现场问题处理、工步工艺改善定型。在技术岗位上,他摸索中创新、持续改进,收获了“技术达人”的美誉。
  在某样件生产中,设计要求的加工精度极高,且有位置度方面的要求。为保证在加工、再次加工和装配过程中不变形,刘壮壮提出在改进刀具切削参数的同时完善原有的装夹方法,从而减少了工件在多次加工中的变形,达到提高工件装夹的稳定性。这一建议,使难以控制的变形问题得到了解决,不但使该零件的一次交检合格率提高到了98%以上,还让交付任务比原定计划提前一周完成。
  技术工作最忌讳纸上谈兵。承担多项民机产品精益优化任务以来,刘壮壮最喜欢往现场跑,乐于跟一线师傅在一起,带着节约是最大效益的思路,针对典型问题逐项分析,在繁杂的工艺数据中发现规律,进行优化与改进,常常是一呆就是大半天。
  “上次我们壳体试制遇到突发情况时,多亏了刘师傅的及时处理。”当时已是晚上10时,刘壮壮硬是凭着“一根筋”的韧劲一步一步进行问题排查,饿了就吃泡面充饥,稍有困意就到门厅处吹吹凉风,在不到3小时的时间里,不但处理了突发情况,而且扫除了生产过程中2/3以上的障碍。同事们都说,只要看到他在班组,最大的感受就是心安。
  实践证明,该道工序经优化后,加工时间较前缩短一半,有效缓解生产装备紧缺的同时,质量控制效果完全符合技术标准要求。目前,该项改进已推广应用到筒体、回转体、复杂壳体等多条生产线,减少了成本支出,提高了产出质量效率。
  “其实当时我心里也紧张,特别是面对处理突发情况的时候,但是紧张没用啊,这个时候稍一慌乱反而会帮倒忙。”刘壮壮说,精益提升、持续改进都是为生产线的稳定、持续运行。
  “精益改进我们都会找他。”刘壮壮因为“技术强”在同事中的“点击率”很高。
  攻关班组齐心协力
熟悉一工段数控车班组长黄洪燕的同事都知道,别看黄师傅总在班组转悠,其实他是在想“心事”:怎样才能不断提高工作效率、节约生产成本。
  1月,工段重点某零件的加工精度总是无法达到设计要求,一度拖延交付进度。该工件外形带有圆弧状,加工完成后壁厚最薄处仅为2毫米,很容易因发生磕碰而致使零件报废。“我们班组可以试试!”关键时刻,黄洪燕带领班组成员主动承担了这项任务。作为班组长,从试走刀到精加工,他都全程紧跟,几乎每天都要加班到深夜,有时候在机床前一站就是10小时。
  功夫不负有心人,连续半个多月反复加工、试验,黄洪燕班组终于完成了该项零件的交付任务,他独创了“圆弧类零件装夹法”,在保证设计精度的同时,将零件的产品合格率提高到96%以上,仅此一项就为分厂节约生产成本近1.2万元。
  有的零件由于材料特殊,在车削时容易出现“颤纹”,加工合格率一直很低,成为长期困扰分厂交付的瓶颈问题,为了解决这一问题,黄洪燕班组便挑起了大梁,摸索操作方法、制作专用工具。黄洪燕更是不放过任何尝试机会,不达目的不罢休。他设计了一把刀杆并进行车削改进实验,一次不行,再来一次……不知道反复了多少次,最终将该类零件的一次交检合格率从67%提升至100%。“‘犟’劲一上来,谁都拦不住”,谈起班长的那股工作劲头,大家不由感慨地说。
  目前,黄洪燕班组主要分厂重点零件及各种精密小零件的数控加工。仅2022年,该班组交付民机样件150多项,提出技能改进与合理化建议70多项,尤其在数控车的切削参数、辅助工装设计和以车代磨加工成形等方面提出许多独特的方法,大大提高了生产效率,节约生产成本10万元,被评为西安市劳动竞赛优胜班组。
  谈到荣誉时,黄洪燕说得最多的是“团队”二字。他说:“没有成功的个人,只有成功的团队,只有齐心协力,一心一意做好本职工作,才能更好回报单位。”
  如今,19厂精益改进活动正在蓬勃开展,人人知精益、懂精益、做精益的良好氛围已在庆安公司逐步形成。